故障案例 | 一起220kV變壓器低壓繞組斷線故障的分析處理
1 引言干式變壓器的繞組由帶絕緣層的電磁線按一定排列規(guī)律和繞向,經(jīng)繞制、整形、浸烘及套裝而成。由于電磁線在生產(chǎn)和運輸過程中經(jīng)常出現(xiàn)一定程度的質(zhì)量問題,如繞組繞制過程中未堅持正確操作方法、浸烘及套裝不當、運輸過程受損傷、干式變壓器運行中繞組受潮等,致使繞組絕緣受到一定程度的損傷或絕緣老化、劣化,引起繞組各種故障的出現(xiàn),導致干式變壓器帶病運行或因損壞停止運行。筆者結合現(xiàn)場一起220kV干式變壓器重瓦斯保護動作跳閘,進行了相關例行和診斷性試驗,準確判定了故障部位和原因,并及時進行返廠解體確認,對故障繞組進行了修復,提出了預防此類事故的綜合防范措施。 2 干式變壓器故障的特征干式變壓器型號為 SFSZ10-180000/220,2008 年 9月27日投入運行。2011年9月26日14時20 分,在正常運行中(系統(tǒng)無任何操作,負載約為額定值的1 /6),本體重瓦斯、壓力釋放閥和輕瓦斯動作。現(xiàn)場對干式變壓器外觀檢查,氣體繼電器內(nèi)有少量氣體,本體兩個壓力釋放閥均動作,無電氣量保護動作信號,其他未發(fā)現(xiàn)箱體變形等異常現(xiàn)象。 3 試驗數(shù)據(jù)的初步分析為查清故障的部位及性質(zhì),分別取本體油樣、瓦斯氣樣進行色譜分析;現(xiàn)場對干式變壓器進行繞組直流電阻、介質(zhì)損耗、鐵心絕緣電阻及短路阻抗法繞組變形等試驗項目,發(fā)現(xiàn)干式變壓器油中特種氣體含量異常、低壓繞組短路阻抗異常、低壓繞組三相直流電阻嚴重不平衡。3.1 關于油色譜結果的初步分析干式變壓器故障前后油、氣體相色譜分析結果如表1所示。
由表1可以看出,故障后油中特征氣體組分明顯升高,其中乙炔的含量占總烴的主要成分,且乙炔和總烴均超出《輸變電設備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》規(guī)定的注意值;乙炔/乙烯、甲烷/氫氣、乙烯/乙烷三對比 值的編碼是10 2,比較26日15點和19點相繼兩次色譜數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),油中溶解氣體組分含量不斷增高, 且乙炔含量增長較快,結合氣體繼電器內(nèi)氣樣含有可燃性氣體組分,初步判斷干式變壓器內(nèi)部存在突發(fā)性 高能量電弧放電故障;而一氧化碳和二氧化碳含量變化不大,鐵心及繞組絕緣電阻等測量試驗合格,判定該故障未涉及固體絕緣,可能集中在有載調(diào)壓開關和干式變壓器繞組等部位。3.2關于短路阻抗法繞組變形測試的初步分析現(xiàn)場采用短路阻抗法對干式變壓器進行了繞組變形測試,測試結果如表2所示。 表2干式變壓器短路阻抗
從表2數(shù)據(jù)可以看出,涉及低壓繞組的高-低、中-低短路阻抗值明顯增大,相對誤差嚴重超標,判斷低壓繞組可能存在故障。3.3關于繞組直流電阻不平衡的初步分析現(xiàn)場測量干式變壓器三側繞組的三相直流電阻,與上次例行試驗測試結果對比如表3所示。 表3干式變壓器繞組直流電阻測試結果對比
比較表3中的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),高、中壓兩側直流電阻縱比、橫比均在合格范圍以內(nèi),低壓繞組線電阻測量值三相不平衡率高100%,換算為相電阻后, 發(fā)現(xiàn) A 相電阻 Ra為 9 235.405 mΩ,,且Rab≈Rb,Rbc≈Rc,,Rca≈Rab+Rbc,由干式變壓器低壓繞組接線圖(圖1 )可初步判斷,低壓繞組A相可能存在斷線故障。 圖1 干式變壓器低壓繞組接線圖 4 干式變壓器故障部位的進一步確認與修復根據(jù)現(xiàn)場試驗情況,決定將該干式變壓器返廠進行解體檢查。返廠首先進行吊罩檢查,器身外部未發(fā)現(xiàn)異常。10月2日,器身脫油完畢,出罐后做進一步外部檢查,仍未發(fā)現(xiàn)異常。斷開干式變壓器低壓繞組串聯(lián)的電抗器和首、末端連接引線,直接測量繞組相電阻,數(shù)據(jù)為 Ra= ∞" ,Rb=5.25mΩ,Rc=5.46mΩ,可以確定低壓繞組A相存在斷線故障。10月3日,對干式變壓器繞組進行解體檢查,逐步拆除高、中壓側繞組,均未見異常。拆除中壓繞組與低壓繞組之間的圍屏時,發(fā)現(xiàn)A相繞組有兩層圍屏燒穿(圖2)。繼續(xù)解體發(fā)現(xiàn)低壓繞組A相在第一擋到第二擋之間,20到21匝出現(xiàn)了整匝熔斷現(xiàn)象,22匝的第3餅與23匝的第1 餅出現(xiàn)整餅熔斷現(xiàn)象(圖3);第22到第28匝在第 一擋到第二擋之間出現(xiàn)了部分導線熔斷,繞組導線 絕緣整體出現(xiàn)大面積碳化和游離碳的現(xiàn)象(圖4)。故障點確認后,對該干式變壓器低壓繞組進行了整體更換,更換了部分受損的絕緣件,修復后的干式變壓器返回變電站安裝投運后運行良好。 圖2 圍屏擊穿 圖3 整匝熔斷現(xiàn)象 圖4 部分熔斷 5 原因分析及改進措施5.1干式變壓器低壓繞組基本結構該干式變壓器低壓側繞組基本參數(shù)如下:容量 為60MVA ,額定電壓為10.5kV ,額定相電流為1 904.8A,匝數(shù)為50匝。導線為紙包銅扁線,三螺旋 18根并繞,其中軸向3根,輻向6根;28擋30寬墊塊;繞向為左繞。換位形式為不等距換位,繞組進行2次完全換位,共36次換位。導線為某廠2007年成品線,一匝為18根小導線并聯(lián)。基本結構如圖5所示。 圖5 干式變壓器低壓繞組結構圖 5.2原因分析解體可見故障起始點位于第20匝,故障發(fā)生后擴展至其他線餅。經(jīng)查閱圖紙和對照實物分析,故障點處無換位等結構。在正常工作狀態(tài)下,該干式變壓器匝間電壓通常在200V左右,無論在空載還是負載狀態(tài)下,該電壓值基本不變。分析造成低壓繞組斷股的原因為,廠家低壓繞組所用電磁線存在質(zhì)量問題。在A相第20匝處可能存在毛刺、絕緣破損或其他缺陷,致使該點發(fā)生股間短路,存在短路環(huán),隨干式變壓器運行短路環(huán)電流慢慢增大,導致該處股間絕緣損壞,股間短路范圍逐步擴大,較終向下發(fā)展為匝間短路, 造成低壓繞組A相整匝發(fā)生熔斷。也就是說,低壓繞組先發(fā)生局部股間短路,隨著時間推移和負載增大,逐步擴展為匝間短路。6 結束語大型干式變壓器是電力系統(tǒng)中的重要設備,一旦發(fā)生故障,對電力系統(tǒng)的安全供電影響較大。當干式變壓器遭到不同程度的損壞時,需根據(jù)現(xiàn)場情況進行相關試驗,根據(jù)試驗結果綜合分析,盡可能快速、準確地判別故障的性質(zhì)和程度,以便及時制定修復方案,迅速恢復運行。干式變壓器制造廠家亦應采取相關技術措施,對干式變壓器附件、材料加強驗收把關,確保干式變壓器安全運行。
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